创意无人机中学员能过PIXHAWK飞行控制器设计/制的多旋翼飞行器,在实际飞行中会遇到问题,通过地面站实时了解,分析问题,并及时修正,才可保障飞行,这个过程也是一个发现问题并解决问题的过程,是培养专业知识能力的同时也能锻炼学员们临场解决问题的能力。以下收集了部份的地面站报错信息,方便查询,由于排错信息很多,只能收集部份,更多咨询可通过官方开源社区查阅:https://ardupilot.org/planner/
1.BAD AHRS(姿态错误)
校准空速计或者校准加速计
2.Bad or no terrain Data(没有或者坏的地形数据)
无gps定位或者定位精度不够高(hdop需要低于0.8)
3.RC not calibrated (遥控器未校准)
遥控器还未校准,或者范围不在飞控记录值内,通常都是设置了遥控器或者换了遥控器导致,请重新做校准既可RC3油门通道MIN最小值及MAX最大值理想范围是1100-1900.而其他通道最小值不要大于1300和最大值不要小于1700。理想值也是1100-1900
4.compass not healthy(电子罗盘不健康)
电子罗盘不健康的提示,也有可能是没有数值或者硬件损坏
也有可能环境温度低于0下,可能会导致罗盘传感器没有数值
解决方案:
1)重新上电;
2)如果温度过低,请做好保温措施,重新上电;
3)在地面站-状态检查罗盘数值是否正确 MX1 MY1 MZ1 \MX2 MY2 MZ2;
5. compass not calibrated(罗盘没有校准)
罗盘没有校准,或者罗盘被移除和新增,都会提示罗盘未校准
解决方案:
1)安装好罗盘后,重新做校准
6. compass offsets too high (罗盘偏移值太高)
主罗盘的偏移值(i.e. sqrt(x^2+y^2+z^2)) 大于500,就会提示这个,一般情况都是飞控或者GPS附近有磁性物体(马达、螺丝、电池等)导致,或者环境有比较强的磁场干扰。
解决方案:
1)请排除干扰后重新上电;
2)重新换一个位置安装飞控或者GPS,重新校准;
3)换一个环境试试;
7.Check mag field (检查罗盘磁场)
如果在室内、或换了不同环境、或附近有磁干扰可能会提示这个错误
解决方案:
1)如果换了环境,重新做校准即可;
2)如果在室内或者有干扰源,离开干扰源即可;
8.compasses inconsistent:(罗盘不一致)
内部罗盘和外部罗盘指向不一致(>45度)。这通常是外部罗盘方向设置不正确导致(compass_orient)
解决方案:
重新做校准即可。选择PX4 校准,方向不用选择
9.GPS Glitch(GPS故障) / Need 3D Fix / No 3D Fix(需要3D定位)
如果GPS未定位成功或者没有GPS.而且使用了需要GPS的飞行模式(Loiter Poshold)或者电子围栏被启动,就会提示这2个错误信息
解决方案:
1)如果没有安装GPS或者在室内飞行,请切换到不需要GPS的相关
等待GPS被3D FIX定位;
2)NO GPS 没有检查到GPS硬件:检查连接线;
3)NO FIX没有3D锁定,请把飞行器和GPS放在室外无遮挡的地方;
10.Bad Velocity:(坏的速度)
一般是GPS飘逸速度过快,高于50CM/S
这个问题可能是移动速度过快,或者加速计没有正确校准,或者GPS刷新率低于5HZ。
解决方案:
1)等待GPS卫星锁定更多数量。HDOP小于1.5;
11.High GPS HDOP:(HDOP精度过高)
卫星定位精度HDOP过高,大于2后会导致飞行失控,一般是卫星数量不够导致,HDOP低于1.5为健康,正常1.2左右,数值越小卫星信号质量越高
主要原因 | 排除 |
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Gps 信号较差 | 将飞机转移至空旷地带 |
Gps 被遮挡 | 请勿遮挡 Gps 上方 |
信号被干扰 | 请勿在干扰源附近起飞 |
解决方案:
1)放在室外无遮挡环境。等待几分钟,卫星锁定更多后HDOP在地面站这个位置可以看见
12.INS not calibrated:(INS加速计没有校准)
加速计没有校准,或者校准不正确
解决方案:
1)重新校准加速计。查看校准加速计章节;
13.Accels not healthy(加速计不健康)
这可能是一个硬件问题,也有可能是刷了固件之后,马上启动飞控,也会提示这个错误
解决方案:
1)重新上电飞控板,并重新连接;
2)联系MMC技术支持部门解决;
14.Gyros not healthy(陀螺仪不健康)
陀螺仪数据跳动比较厉害,数值不在范围、没有数据,这也可能是一个硬件问题,或者上电时没有静止,导致的报错
解决方案:
1)放平不动,重新上电;
2)如果尝试重新上电几次还是有问题,请联系CUAV技术部门进行排除;
15.Gyro cal failed (陀螺仪校准失败)
一般是上电时(在红蓝灯闪烁时,被断了电源。或者数值超过峰值也会导致这个错误信息
解决方案:
1)重新放平上电;
16.Gyros inconsistent:(陀螺仪不一致)
2个陀螺仪的旋转利率相差20度/秒以上,这有可能是一个硬件故障,或者是陀螺仪标定不正确
解决方案:
1)重新上电;
2)联系MMC技术部门;
17.Check Board Voltage:(检查主板电压)
当主板电压低于4.3 高于5.8V时,就会出发Check Board Voltag
使用过低的USB电压供电也会触发。
如果这是从一个电源模块供电,都会提示检查主板电压,这可能是一个严重的问题
解决方案:
1)检查供电电压是否在5V左右;
2)使用CUAV IV 模块供电或者标准的5V电压模块;
18.Check FS_THR_VALUE :(检查失控油门值)
当前油门值过低,已经触发了失控保护
解决方案:
1)检查遥控器油门通道设置,正常值不要低于1100,最合适的值是1100+-5;2)检查地面站-失控保护设置-油门值是否设置的过高;
19.ACRO_BAL_ROLL/PITCH:
ACRO_BAL_ROLL参数高于自稳 roll的P值和/或ACRO_BAL_PITCH参数高于稳定pitch的P值。这可能导致飞行员无法控制ACRO模式的倾斜角度,因为Acro Trainer的稳定将会超过飞行员的输入。
20.关闭安全解锁检查:
如果你觉得报错是无意义的,而且又影响你的解锁飞行,你可以通过地面站去关闭(见图2)。
1)飞级连接到地面站(使用usb或者数传);
2)配置/调试选项>标准参数ARMING_CHECK选择disable > 写入参数;
21. safe switch
主要原因 | 排除 |
---|---|
安全开关未打开 | 长按安全开关至常亮 |
22. Compass variance
主要原因 | 排除 |
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罗盘读数错误 | 重新校准罗盘 |
自检读值失败 | 重新上电 |
固件版本过低造成读值过低 | 更新固件 |
罗盘干扰 | 重新校准罗盘 |
23. Baro not healthy
主要原因 | 排除 |
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气压计自检失败 | 重新上电检查 |
气压计初始化错误 | 请检查气压计是否烧毁 |
24.Alt disparity
主要原因 | 排除 |
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气压计与imu读数不一致 | 重新校准加速度计或气压计更换 |